12月7日,从抚顺石化公司早会上传来消息,该公司洗化厂闲置15年之久的脱氢II装置检修后复产第六天,各项指标正常,运行平稳,标志着该厂成功将“沉睡”资产转化为发展资本,提质增效再添利器。项目预计年可创效约1.3亿元,实现当年检修、当年投产、当年见效。
近两年,烷基苯价格飊升,市场行情持续向好。为实现效益最大化,洗化厂深挖装置创效潜能,决定重新启动脱氢Ⅱ装置,盘活闲置装置,扩大生产规模,打造提质增效“升级版”。
前期突出“检与俭”
据了解,洗化厂已停工15年的装置,设施陈旧、腐蚀严重、缺少备件,而且随着部分国家标准规范的逐年升级,现有设备、设施不符合有关标准规范。要在短时间内让设备设施“焕发青春”,困难重重,存在诸多隐患。
面对长时间停工带来的隐蔽性问题,该厂成立项目部,厂领导挂帅,职能部门分专业牵头,基层车间专人对接,全面推进各项复工工作。厂里组织专题研讨会,对复工及消缺项目逐项确认汇总,细化生产及检修网络计划;相关职能部门深入调研,针对装置的安全环保风险、设备现状、生产瓶颈等问题进行排查和风险评估,对参检人员开展有针对性的安全培训,车间也加强了开停工的现场培训。
为最大限度节约检修费用,设计之初,洗化厂将节能理念贯穿始终,坚持省下的就是赚到的,能利旧的利旧,但是一切以安全为前提,检验检测合格后方可利旧。该厂组织相关人员对脱氢II装置所有塔、罐、管线进行排查、拆除,共拆除20多台换热器、60多条管线、20多台机泵,并将设备进行解体检查,检验检测合格后,利旧1台压缩机、3台机泵、24台仪表,节约了大量资金。
检修突出“严与细”
为提早见到效益,2021年6月,洗化厂采用边设计边施工的方式开始检修。他们倒排工期,限定完成时间。同时将设备材料的到货时间压缩,尽最大努力满足施工需要。全厂相关管理人员实行白加黑五加二的工作机制,与施工人员一同盯在现场,协调解决问题,周末和节假日从来没有休息过。
该厂加强作业预约管理,做到无预约不施工,有效从源头控制施工风险。他们统筹施工作业平面管理,采取措施削减交叉作业风险,确保现场作业安全有序;从组织机构、人员、施工方案、票证、作业过程等方面,明确安全监督检查标准;根据施工作业现场违章问题类型分布、出现频率等综合分析,把动火作业、高处作业、临时用电等高风险施工作业有针对性地进行全方位提示督查,做好风险管控前移,把危险消灭在萌芽状态。
据了解,此次装置检修及隐患治理共开具特级动火许可15张、二级动火许可230张、有限空间作业票110张、受限空间内特殊高处作业许可48张、一般高空作业许可147张,全部实现安全作业。
开工突出“稳与优”
11月20日,洗化厂闲置15年之久的脱氢Ⅱ装置进入开工阶段。开工过程中,该厂组织相关人员对装置进行了“三查”“四定"检查,对岗位人员进行开工前培训,并将1分钟应急处置卡发到岗位上,便于岗位人员学习。
同时,洗化厂加强组织协调和过程质量控制,严格执行全过程生产受控管理,不放过任何细小环节,在关键控制点决不仓促冒进。尽管如此,开工后还是遇到了拦路虎。11月25日,该厂发现换热器E301总压降过高,装置没有达到预期效果,经检查确认是换热器堵塞。为稳妥起见,他们立即让脱氢II装置停工。随后,洗化厂对E301加盲隔离后进行抢修,专业技术人员进入容器内检查并彻底清理,2天后问题彻底解决了。12月1日再次投料,开工成功。
装置运行过程中,洗化厂加强转动设备润滑管理,设备换油严格按照《三滤五定表》执行,坚持开展设备联合巡检和管理人员示范性巡检等特色巡检活动,并将转动设备联轴器损坏的外部现象、高危介质泵故障判断等设备常识与岗位人员分享,以此提高岗位人员发现问题能力大大增强,开工至今装置运行平稳,各项指标正常。(王秋)









